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  • 环球今头条!天津石化2号聚丙烯装置苦练内功降本增效

    2022-07-13 17:51:00 来源: 中国石化新闻网

今年以来,天津石化2号聚丙烯装置以市场为导向,对标先进,深挖内潜,将班组成本核算融入生产经营中,切实提升成本管理水平,实现降本增效。


(相关资料图)

以平稳运行为基础 内练内功降成本

7月3日,聚丙烯装置控制室内,内操窦银杰正对着DCS专注地进行调节。

聚丙烯车间从装置平稳运行出发,对开车后出现的问题进行全面梳理,制定改进措施,落实责任人,全力以赴提高装置生产稳定性。对产品质量进行严格把控,以优质产品扩大市场占有率。

在保证质量的前提下,严格监控助剂加入量,避免超量造成助剂成本增加;通过定期切换再生丙烯干燥床方式,降低丙烯中水含量,提高催化剂活性,降低催化剂用量,从而达到降低三剂成本目的;优化工艺参数,在保证换热要求的前提下尽量降低循环水用量,同时计划对闪蒸线凝液线进行改造,增加管道泵,提高凝液回收量,降低蒸汽用量;优化丙烯精制系统操作参数和再生方案,降低丙烯再生损失量。

车间还对照“装置成本表”和“聚丙烯价格表”等财务报表,重点就2号聚丙烯装置的直接材料成本、直接辅助材料成本、直接动力成本和副产品扣除成本进行逐项分解。通过对标总结出包括返回气、折旧费、循环水在内的9项影响因素,车间针对其中6项可控指标查找原因,制定整改措施。

以产品结构优化为动力 外看市场挖潜能

“我们要逐一核算每个牌号的生产成本、边际效益,按盈利或减亏贡献值排序,优化月度排产方案,扩大新产品产量。”聚丙烯车间主任王琳琳在周工作例会上布置优化举措。

该车间紧盯市场风向标,以产品结构优化为动力,进行动态调整。他们优化产品排产,降低过渡料产量。通过优化排产,各牌号采用跨月连产和增大月产量的方式,使小牌号一个月的产量能够满足多月销售产量,量产的新产品至少实现两个月连产,从而达到降低牌号切换频次、减少过渡料产量的目标。

同时,与新品开发人员、下游客户密切联系,第一时间掌握下游市场需求变化。他们加强测算,提升薄壁注塑料系列PPH-M70、PPH-MP70以及纤维料PPH-Y26等效益较高产品的产量。

5月份,2号装置排产新产品专用料比例达100%。6月份,车间连续生产6个新产品,其中无规注塑料新品PPR-M80实现第一次试生产。上半年,2号聚丙烯装置完成产量8.67万吨,其中新产品专用料7.25万吨,新专比例83.6%,生产牌号10个,其中新专牌号9个。

以精细管理为抓手 增强意识聚合力

小处着眼,细化管理是聚丙烯车间在节能降本方面的重要抓手。他们制定《装置节能落实责任分工表》,将生产生活中一切能源消耗全部纳入考核中,把各类能动消耗分区域责任到人,下决心啃下节能降本“硬骨头”。

车间组织管理人员和骨干召开节能专题会,查找症结、对症开方,制定节能目标,将公用工程消耗分4大类6小项,制定节能措施17个。以办公楼、1号装置、2号装置为单元划分区域,成立专业组、班组、维保单位参加的节能攻坚组,明确牵头责任人,定期召开例会完善优化措施,组织管理人员到现场检查节能措施落实情况,通过实施监督和考核,激发了全员节能热情。在用电消耗中,他们规定装置区照明开闭灯时间,办公楼、控制室内非必要照明及时关闭。

在节约蒸汽和氮气中,通过检查现场阀门盘根、法兰、导淋等部位消除漏点,同时根据外部气温变化及时降低用户用量,减少消耗。此外,车间制定详细的节水措施,并要求操作人员每天巡检过程中,对现场生活水、生产水管线进行检查,发现漏点及时消除。他们还重点抓好关键点位节水措施落实,特别是造粒切粒水罐D806至少4小时清理一次,减少溢流量和补水量。(杨晓丹 蔡蕾蕾)

(中国机械工业联合会机经网责编:heyan)

关键词: 平稳运行 节能措施

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